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15自由度机器人课程日志(八)直立行走

2016-12-23 16:48 302 查看
重点内容

在看了行走理论后,我就在练习行走的协调,

充分利用平行四边形原理,但是遇到了一些问题,大家如果遇到,也注意一下。

1.走的时候,遇到的问题和解决方案

1.爪子对行走测试

以前为了给中级班的结课,拍一个机器人演示视频,就把手臂加上了,拍了很多姿势,但是走路,有机械臂爪,发现不是很协调,手太重,经常把身子压倒或者拉倒。

2.手臂偏移重心

搞,行走测试,发现重心不随控制偏移,左脚倾斜时,右腿抬,但是左脚没有复位,导致,机器人,做单腿运动。

后来,加上,手臂引导,促使重心偏移,目前还是不太理想。

2.降压芯片的问题

1.捣鼓降压芯片

我从石家庄拿了一块,2596可调式。王老师,问我,有固化好的吗,我确实买过,就说有,整好,他说再下一套,我就买了3个2596,买回来之后亲自测试,发现不是2596-5v,是adj的,但是店家自己做了分压,实测为5.4v。说气话,测试结果,没有达到标准,声称,+-2.5%,0.4/5=8%,是不是太大。但是测试我的机器人,还可以,舵机标称5v,也是有内阻的。

2. 做开关

为了方便实用。我做了一个,开关,和锂电池链接在一起,方便断电。

3.测试机器人,上电,降压芯片上的工作指示灯不亮

后来检测,电池电量不足,多个舵机并联,每一个分的电流,太小,无法工作。

原来是欠压,欠电。

建议:买带数显的降压模块。

3.调试机器人,舵机不动,大拆大卸

1.自修齿轮,竟然还能用

近期来,总是发现小机器人,不听话,不听我程序的控制,总是乱动,有一个舵机,无法转动,不知道是负载太大,还是啥原因,怎么控制都不动,我就用手掰了一下,其实,弄了2下,这下,感觉不对劲,听着咔咔的,我就知道坏了,昨天在北邮修舵机,我把舵机打开,看到里面的齿轮的齿都掉下来许多,卡在咬合处。就一点点拆,发现一个轴竟然也歪了,我用钳子,废了很大的劲,才直一点,然后,把齿轮套在轴上,来回转,才把转轴变得直一些。再把齿轮都清理一下,螺丝拧上,试了试,还能转,高兴坏了。

问题分析:

造成,这种情况,的原因就是上电顺序弄错了。

我在下载程序时,舵机断了电,程序下载成功。我直接给舵机上电,就使机器人,乱了方寸,然后,就是自己手总想试试,把他掰坏了。

2.重新安装舵机之后,需要考虑一些事情

重新,安装,好舵机之后,需要确定舵机的中位。我得故障部位,是膝盖,需要判断,直立时候的角度。

3.最好的办法“”舵机替换”失败

在我掰坏了左侧膝盖舵机后,我把头部的舵机拆了下来,换了一下,上螺丝,说气话,真的不是很方便。

后期,我想自己做一个磁铁的片子,方便实用。

换了之后,发现不好用,顺时针好用,逆时针不好用。

原因:

我记得,刚安装时候,我想让这颗舵机做脚,由于舵盘和舵机咬合,不是很平行,导致转动轴与运动方向不是严格垂直,好想有点偏。

结论,就是多买几个舵机,最好2个。

4.重新安装降压芯片和控制器花费时间较长

由于板子是2层,防止短路,将厚纸片垫在板子后,没有云台,也没有支架,安装费时费力。

结论:以后不能凑合,好好设计,节约后期优化时间。

结绝方案:自己用电钻,亚克力板,螺丝柱做一个。
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